[archiwalne] Prusa i3 mk2 - Zombie
Celem projektu jest zbudowanie drukarki 3d o polu roboczym 200x200x180mm Z części znalezionych w HackerSpace oraz podarowanych części ramy złożyliśmy pełnoprawnego klona Prusy i3 MK2 (extruder wraz z bed'em). Pierwsza próba złożenia Prusy odkryła szereg wymaganych usprawnień wymaganych do osiągnięcia wydruków akceptowalnej jakości i tak narodził się pomysł oparcia projektu o tutorial Thomasa Sanladerera dostępnego na YT (Building the cheapest possible Prusa i3 MK2 clone z opisem projektu na tej stronie. W lipcu 2019 drukarka przeszła szereg modyfikacji w celu zwiększenia prędkości wydruków (z 60mm/s do 90mm/s) oraz poprawy ich jakości. Przeprowadzone modyfikacje:
- wymianę obecnej ramy z mdf’u na sklejkę 10mm
- montaż obudowy na elektronikę
- wymianę osi z – wymiana elementów drukowanych oraz zastosowanie śruby trapezowej wraz z prowadzeniem na łożyskach
- wymiana extrudera
Sporym usprawnieniem był montaż dwóch sterowników silników krokowych TMC2208.
Worklog
01.12.2018
- Rozkręcona totalnie, znalazło się sporo części.
- Pręt M8 do osi X kupione
- Dociąć gładkie pręty do MK2
- Elementy potrzebne do złożenia wrzucone do zielonego pudełka
16.01.2019
- Rozpoczęcie składania ramy
- Docięcie prętów dla osi x oraz y
17.01.2019
- Zamontowanie silnika osi y
- Zamontowanie paska osi y
- Montaż mocowania hot bed'a
24.01.2019
- Składanie osi Z
- Założenie silników osi Z
26.01.2019
- Złożenie ramy drukarki
- Rozpoczęcie montażu extrudera
27.01.2019
- Zamontowanie Arduino do ramy
- Dokręcenie zasilacza do ramy
- Zarobienie końcówek kabli silników oraz end stopów
- Zamówienie nowego extrudera oraz wentylatorów
03.02.2019
- Zakończenie złożenia extrudera
15.02.2019
- Obrobienie końcówek kablowych
- Podpięcie elektroniki oraz zasilacza
- Pierwsze uruchomienie bez oprogramowania
19.02.2019
- Wgranie oprogramowania (Marlin v1.1)
…. 03.05.2019
- Podłączenie RPI z Octoprint i pierwszy wydruk przez WWW.
07.05.2019
- Zmiana gardzieli głowicy w extruderze - poprzednia powodowała blokowanie się filamentu
- Zmiana czujnika indukcyjnego na CONTRINEX DW-AD-513-M8 - posiada większy dystans działania (6mm) co niweluje haczenie o wydruk podczas pracy
…. 08.06.2019
- Zamontowanie podstawy pod drukarkę ze sklejki o grubości 12mm w celu usztywnienia ramy
…. 2021
- Drukarka została ostatecznie rozłożona na części.
TODO
Zamontować hot bed w poprawny sposób oraz przykleić podkładkę adhezyjną (jest już zamówiona)- ZrobioneWydrukować nowe części dla osi z (zmiana standardowych gwintowanych prętów na śruby trapezowe)Wydrukować zaczepy oraz obudowę dla wyświetlacza LCDWydrukować obudowę dla elektroniki (RepRap oraz arduino)- Wydrukować obudowę na zaciski zasilacza oraz zamontować wtyczkę z włącznikiem napięcia i przekaźnikiem
Zamienić przekaźnik hot bed'a na przekaźnik SSR- zwykły przekaźnik zadziałałWyciąć ramę z bardziej sztywnego materiału (obecna rama wykonana jest z mdf'u, który nie lubi wilgoci)Dokończyć kalibrację drukarki (temperatura extrudera oraz hot bed'a)Sprawdzić czy zadziała zdalne drukowanie przez https://octoprint.org/- ZrobioneZamontować i skonfigurować ledy WS2812Skonfigurować Octoprint do zdalnego wyłączania drukarki- Cable management
- Wyniana sterowników silników na TMC2208 dla osi Z i extrudera
- Zakup i montaż heat bed MK53 - obecny stół MK3 nie jest równy
- Wgranie wersji Marlina 2.0.4